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    江漢航線(xiàn)新城船閘下閘首裂縫處理
    發(fā)布時(shí)間:2014-08-09
    本文分析了新城船閘下閘首底板裂縫產(chǎn)生的原因,闡述了裂縫處理的工藝特點(diǎn),灌后壓水試驗和取芯檢查都說(shuō)明這次裂縫處理是成功的。 
    關(guān)  鍵  詞:下閘首底板裂縫;化灌;鉆孔取芯

     
         江漢航線(xiàn)位于湖北省富饒的江漢平原,它是利用腹地內現有河曲和通航設施,輔以新建船閘、開(kāi)挖航道等工程,將長(cháng)江和漢江在湖北省中部連接起來(lái)的一條水運捷徑。江漢航線(xiàn)的建設,可以調整、改善江漢平原的綜合運輸結構,發(fā)揮水運的潛在優(yōu)勢,對加強江漢平原經(jīng)濟帶的聯(lián)系,加速江漢平原經(jīng)濟區的開(kāi)發(fā)開(kāi)放,具有十分重要的經(jīng)濟價(jià)值和社會(huì )效益。
         航線(xiàn)北起漢江新城船閘,經(jīng)新開(kāi)挖連接河,進(jìn)西荊河、殷家河、雙渠河、魯店船閘入長(cháng)湖,過(guò)習家口船閘到內荊河,由宦子口船閘進(jìn)螺山干渠,南從洪湖螺山船閘出口到長(cháng)江,全長(cháng)174公里。
     湖北省江漢航線(xiàn)新城船閘工程于1997年12月26日開(kāi)工,上下閘首采用鋼板樁支護垂直開(kāi)挖,底板均分兩層澆注,底板澆注完成后,上下閘首均灌水反壓,汛后清理發(fā)現閘首底板有裂縫產(chǎn)生。
     
    1. 裂縫產(chǎn)生的原因
        根據1998年7月31日初測,截止1999年4月23日的觀(guān)測資料,下閘首均存在一定的不均勻沉降,下閘首最大沉降為93mm,最小沉降為27mm,沉降最大在邊墩處,軸線(xiàn)處沉降最小。另外通過(guò)對上下閘首地基基礎、施工工程、結構設計等多方研究,最后認為上下閘首底板出現的裂縫是閘首產(chǎn)生不均勻沉降而造成的。
     
    2 裂縫分布與處理方案
    2.1 裂縫的分布 
       根據現場(chǎng)查看:下閘首所顯露出的裂縫共有13條,裂縫總長(cháng)約236米,裂縫表面寬度約0.2—4mm,且大多數裂縫與底板、閘室及消力池兩邊的伸縮縫連通,幾條主要的裂縫分布詳見(jiàn)圖1。
    2.2 裂縫處理方案
       由于底板處于地下水位以下,下閘首下游和上游底板沿縫冒水量較大,且下閘首閘室平臺漏水量也較大。施工難度很大,經(jīng)過(guò)認真的分析研究,確定采用長(cháng)科院CW系環(huán)氧類(lèi)灌漿材料對裂縫進(jìn)行補強灌漿,同時(shí)為了防止CW漿液進(jìn)入伸縮縫,故首先采用彈性快凝材料在兩端進(jìn)行封堵,封堵成功后再進(jìn)行高強度環(huán)氧類(lèi)材料灌漿。
     
     
     
    圖1 下閘首幾條主要裂縫分布圖
    Fig.1  The several crack of downstream gate head
    3. 施工材料與主要設備
    3.1  CW灌漿材料
     CW灌漿材料是一種改性的環(huán)氧類(lèi)灌漿材料,它具有配制簡(jiǎn)單,可灌性好,不僅在干燥條件且在潮濕和水中仍能很好固化,毒性低,是處理混凝土裂縫和泥化夾層較好的補強灌漿材料。其主要性能如表1所示。
    表1  CW化學(xué)漿材主要性能
    Table 1 The main property of CW grouting agent
    粘度(cp) 膠凝時(shí)間(h) 28d抗壓強度(MPa) 90d粘接劈拉強度(MPa) 28d抗滲強度(MPa) 
    14 26 47.8 4.7 >3 

     
    3.2  聚氨酯類(lèi)灌漿材料
         此種材料是一種快速高效的防滲堵漏材料,具有彈性止水和以水止水的雙重功能,已在大量的工程中得到廣泛的應用,其主要性能如表2所示。
     
    表2 聚氨酯灌漿材料的主要性能
    Table 2 The main property of polyurethane grouting agent
    粘度(cp) 膠凝時(shí)間 粘接強度(MPa) 比重 
    100 幾分—幾十分內可調 1.2 1.09 

     
    3.5  主要施工設備
        CKY—HG(A1)化學(xué)灌漿泵(機泵)一臺;CKY—HG(B)腳踏泵二臺;手搖泵一臺;ZZH1—160型鉆機二臺;空壓機一臺;切割機一臺;電錘一套;鑿毛機二臺。
     
    4下閘首裂縫灌漿處理施工
         灌漿施工工藝流程為:表面清理→灌漿孔布置及鉆孔→鑿槽→沖(洗)孔、縫→埋管→嵌縫→壓水、通風(fēng)→灌漿。
    4.1  表面清理
         用高壓水槍沖洗裂縫表面,將松散的表皮、泥沙、污垢等清洗干凈。
    4.2  灌漿孔布置及鉆孔
          灌漿孔布置是沿縫兩側進(jìn)行布置,孔距0.5m—1m不等,孔深40cm—180cm,對于孔深大于1米的斜孔中都插入了Φ25的螺紋鋼筋。它們經(jīng)環(huán)氧樹(shù)脂固化后,形成樹(shù)脂鋼筋錨桿,這樣將提高斷裂面的粘接力。
    4.3  鑿槽
     沿裂縫兩側鑿“V”型槽,槽口寬5cm,深5cm。
    4.4  沖孔
         用高壓水和高壓風(fēng)輪換沖洗斜孔和騎縫孔以及縫面,將孔內及縫面粉塵沖洗干凈,縫面吹干。
    4.5  埋管與嵌縫
    4.5.1  灌漿管埋設
     先在騎縫孔和斜孔口涂刷聚合物基液,待其發(fā)粘后,放入灌漿管,在孔口用聚合物砂漿將灌漿管固定、壓實(shí)。
    4.5.2  嵌縫
        在淺槽內涂刷聚合物基液,待其發(fā)粘后,再涂抹嵌縫材料,并抹壓密實(shí)、平整。
    4.6  壓水、通風(fēng)
        對縫面逐孔進(jìn)行水、風(fēng)輪換沖洗,風(fēng)壓0.1MPa,查明管道、鉆孔、縫面串通及嵌縫外漏情況。若有外漏及時(shí)處理。風(fēng)、水輪換沖洗時(shí)間每孔5min,當相鄰孔出清水后,再用水沖洗一次即完畢。壓水檢查設備為CKY—HB(B1)腳踏泵。
    4.7  灌漿
     化學(xué)灌漿漿材為長(cháng)科院開(kāi)發(fā)研制的CW系列環(huán)氧化灌材料和聚氨酯灌漿材料;化學(xué)灌漿設備為CKY—HG(A1)化學(xué)灌漿泵(機泵),CKY—HG(B)腳踏泵;灌漿步驟先采用兩邊和底板封堵,若灌漿量太大,采取間歇法灌漿。灌漿采用由里及表、由一端至另一端、先灌斜孔、后灌騎縫孔、以單孔和多孔并聯(lián)灌注進(jìn)漿方式進(jìn)行,灌漿結束標準為基本不吸漿,屏漿24小時(shí),隨即壓力閉漿,封管結束灌漿。對串通不良或其他原因暫時(shí)擱置的灌漿孔,在相鄰孔灌漿結束后,及時(shí)清除孔內漿、水、進(jìn)行補灌,結束標準同上。每一條縫灌漿結束,漿材初凝后,及時(shí)拔出灌漿管,回填聚合物砂漿。本次灌漿從4月13日開(kāi)始到4月29日結束,共灌入漿材1781.8Kg。
     
    5        灌漿效果質(zhì)量檢查
    5.1  灌后壓水檢查
    灌漿施工完后7天,選擇部分孔進(jìn)行壓水檢查,壓水設備采用CKY—HG(B)腳踏泵,壓水壓力0.2MPa,各孔吸水率為0ml/min。
    5.2  灌后鉆孔取芯檢查及芯樣力學(xué)性能測試
     下閘首灌漿施工完成后21天,在裂縫局部位置打掉嵌縫,可見(jiàn)縫面漿材充填飽滿(mǎn)。且在下閘首閘室底板和下閘首下游底板多處鉆取芯樣檢查,裂縫中漿材充填密實(shí)。對所取芯樣進(jìn)行抗拉強度(劈裂法)測試,試驗結果見(jiàn)表3。
    表3 芯樣粘抗拉強度(劈裂法)試驗結果
    Table 3 The result of tensile strength of core sample
    樣品號 取樣部位 抗拉強度(MPa) 備注 
    1 下閘首中門(mén)檻:距中門(mén)檻下游面4.04m,距北面墻6.70m 2.5 裂縫,非粘接面斷裂 
    2 下閘首中門(mén)檻:距中門(mén)檻下游面2.23m距北面墻6.60m         1.7 裂縫,粘接面斷裂 
    3 下閘首中門(mén)檻:距中門(mén)檻下游面6.42m,距北面墻4.38m 2.3 裂縫,非粘接面斷裂 
    4 下閘首下游底板:距中門(mén)檻下游面4.80m,距北面墻6.46m 3.1 裂縫,非粘接面斷裂 
    5 下閘首下游底板:距中門(mén)檻下游面0.56m,距北面墻7.07m 2.1 裂縫,粘接面斷裂 
     
    6        結語(yǔ)
        在新城船閘指揮部、湖北交通規劃設計院、新城船閘監理部的大力支持和幫助下,我公司從2000年元月3日起,到2000年5月18日,歷時(shí)4個(gè)半月,順利完成施工任務(wù)。、所有檢查孔在0.2MPa壓力下,壓水檢查吸水率為零;通過(guò)現場(chǎng)鉆孔取芯檢查,漿液在裂縫中充填飽滿(mǎn),平均抗拉強度(劈裂法)為2.3MPa,由此可以認為此次化灌處理結果已達到業(yè)主和設計有關(guān)防滲和加固的要求。
     
    參考文獻:
     
    [1] 汪在芹,魏濤等.三峽工程F215斷層破碎帶灌漿材料實(shí)驗報告.長(cháng)江科學(xué)院.院編號:99—033
    [2] 汪在芹,魏濤等.三峽水利樞紐F215斷層破碎帶灌注長(cháng)科院CW化學(xué)漿液現場(chǎng)實(shí)驗研究報告.長(cháng)江科學(xué)院.院編號:200—26 


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