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    廣州市番禺市橋大橋檢驗及維修加固設計
    發(fā)布時(shí)間:2014-08-09

    余朝陽(yáng) (廣東省公路工程質(zhì)量監測站 廣州 510510)

      黃曉暉 (廣州市番禺區園林市政管理局 廣州 511400)

      摘 要 通過(guò)對市橋大橋的外觀(guān)檢查、承載力試驗,發(fā)現該橋存在的問(wèn)題后,針對這些問(wèn)題進(jìn)行維修加固設計,使該橋能安全、長(cháng)久地為交通服務(wù),也可對舊橋的檢驗及加固積累了一些可供參考的經(jīng)驗。

      關(guān)鍵詞 檢查 靜載試驗 加固設計

      市橋大橋位于廣州市番禺區市橋鎮內,該橋修建于1979年,設計荷載為汽-15,掛-80。該橋主橋上部結構為普通鋼筋混凝土懸臂式T梁,下部結構為柔性薄壁式橋墩。橋跨組合為7×10+10.06+21+29+34+29+21+10.06+7×10m,橋面凈寬為7.27+2×1.8m,為保證該橋運營(yíng)的安全性及長(cháng)久性,特對該橋進(jìn)行全面檢驗及維修加固。

      1 外觀(guān)檢查情況

      該橋除按規范要求對橋面系、墩柱、引橋主梁等進(jìn)行外觀(guān)檢查外,還利用橋梁查車(chē)對主橋9個(gè)斷面進(jìn)行直接檢查。

      檢查結論為:

     。1)該橋結構尺寸與原設計基本一致,符合設計要求。

     。2)橋面鋪裝主瀝青砂鋪裝,裂縫多、裂縫多、碎裂及擁包嚴重,以致于A(yíng)、D、F、H等處主梁漏水嚴重,支座銹蝕嚴重。

     。3)伸縮縫寬不等,大部分較原設計寬,這主要是受檢查時(shí)正值冬季、氣溫較低影響,也與混凝土長(cháng)期徐變有關(guān)。

     。4)全掛梁滑動(dòng)支座偏離原位置較大(最大達12cm),與鋼板表面生銹、鋼板被雜物阻塞等有關(guān),支座已無(wú)法滑動(dòng)。

     。5)結構主要部位裂縫較多且寬,特別在截面B年,最大裂縫寬0.6mm,遠遠超過(guò)《規范》允許規定。北1、北2、南1、南2墩頂處,懸臂梁根部裂縫也較明顯,數量較多,且貫通翼板,說(shuō)明該處受較大負彎矩影響。

     。6)墩臺身狀況較好,無(wú)發(fā)現明顯裂縫、混凝土剝落或破損壞現象。

      2 靜載試驗情況

      根據該橋的結構驗算及檢查情況,其承載力試驗分析兩個(gè)工況進(jìn)行,分別對懸臂梁中部及根部進(jìn)行檢驗。工況一以長(cháng)懸臂中部短懸臂根部負彎矩設計值為控制,試驗加載效應達83.6%(試驗彎矩值為:-4951.91KN·M)。

      試驗過(guò)程中對各主要控制斷面進(jìn)行了撓度、應變及裂縫觀(guān)測,試驗結果如下:

     。1)滿(mǎn)載時(shí)各測點(diǎn)撓度值與理論計算值較接近,滿(mǎn)足規范要求。

     。2)滿(mǎn)載時(shí)懸臂梁中部橫向應變分配規律性稍差,局部有突變現象,說(shuō)明橫向聯(lián)系差,但實(shí)測平均值小于理論計算值,說(shuō)明總體效應尚能滿(mǎn)足要求。

     。3)裂縫寬度在荷載作用下有發(fā)展,而且寬度超過(guò)規范要求,卸載后能恢復原狀。

      根據試驗結果分析,該橋承載力基本能滿(mǎn)足原設計荷載要求。

      3 維修加固設計

      根據對該橋的檢查試驗結果,決定在不提高原設計承載能力情況下,對該橋進(jìn)行維修、加固,主要從以下幾方面進(jìn)行。

      3.1 更換主跨掛梁支座

      從檢查中發(fā)現,主跨掛梁支座(活動(dòng)支座)偏位嚴重,最大偏位達12cm,鋼核支座已滑動(dòng)至梁端縫隙邊,所以將掛梁全部支座更換為橡膠支座。更換支座時(shí)須將全掛梁頂升。

      施工順序如下:

     。1)鑿除掛梁部分橋面鋪裝、內側緣石、人行道板,并鑿除翼板吊孔處的混凝土。

     。2)根據掛梁頂升設備設計圖的尺寸,確定頂升支點(diǎn),裝好貝雷架、施工掛籃、工作平臺、吊帶等。

     。3)頂升設備準備好并測試安全后,可進(jìn)行頂升。頂升分2次進(jìn)行,每次頂一邊,共升5cm,每頂升1cm便進(jìn)行千斤頂高度調整,令所有千斤頂達到同步,項升完成一邊后,再頂升另一邊,步驟相同。

     。4)項升完畢后,直接更換支座,最后卸除頂升架。

      3.2 橋面系維修、加固

      要檢查中發(fā)現,橋面鋪裝裂縫多、破碎及擁包嚴重,導致主梁支座受水蝕影響嚴重,故對橋面鋪裝進(jìn)行重鋪。為減少該橋負荷,應先鑿除原12.5cm厚素混凝土及后加鋪的5cm厚瀝青砂,然后改鋪16cm(平均厚)的鋼筋混凝土鋪裝層,并在懸臂負彎矩區增加Φ22螺紋鋼(間距由20cm改為10cm)以增強抵抗能力。

      3.3 主梁裂縫修補

      鑒于該橋懸臂梁中部、根部裂縫多且寬(最大達0.6mm),已超過(guò)規范要求,故有必要對各主要部位的裂縫進(jìn)行修補,方法如下:

      3.3.1對懸臂梁根部、長(cháng)懸臂中部進(jìn)行粘貼鋼板處理。

      粘貼步驟:

     。1)將粘貼處裂縫灌壓環(huán)氧樹(shù)脂清漿;

     。2)將粘貼鋼板位置混凝土鑿毛,深度約1cm,并根據鋼板粘貼位置,確定鋼板上螺栓孔的位置后,將鋼板鉆孔,螺栓位置就避開(kāi)主梁鋼筋,間距為30~40cm,兩端的螺栓孔離鋼板端不大于10cm,螺栓孔直徑14mm。

     。3)預埋加壓螺栓:先埋好鋼板最上端的一個(gè)螺栓,掛上鋼板,然后鋼板上已鉆孔的位置,確定其他螺栓孔,孔深度不小于6cm,再用環(huán)氧樹(shù)脂砂漿埋好螺栓。

     。4)粘貼鋼板:粘貼前,應清除鋼板上的鐵銹、油污,用丙酮清洗干凈,粘貼時(shí),先在混凝土表面刷一層環(huán)氧砂漿(砂粒直徑應小于0.6mm),砂漿刷好后,貼上鋼板,交替擰緊加固螺栓,同時(shí)不斷敲打鋼板,使鋼板粘貼緊密。

      3.3.2 對主橋主梁橫隔梁裂縫的處理,采用直接對混凝土及鋼筋生銹處理后用玻璃布封閉的方法。

      4 加固效果

      在該橋維修加固后1年,我們對該橋進(jìn)行1次全面檢查,發(fā)現原懸臂梁中部、根部未發(fā)現裂縫(在貼完鋼板后對混凝土表面進(jìn)行粉刷),說(shuō)明粘貼鋼板能完全控制裂縫的出現及發(fā)展,伸縮縫也保持較好工作狀態(tài)。在全掛梁處未感覺(jué)到汽車(chē)通過(guò)時(shí)較高頻的激振,說(shuō)明更換橡膠支座后也起到了較好效果,對該橋長(cháng)期及安全運營(yíng)起到了保證。

      +++++++++++++++++++++

      廣州黃洲大橋引道工程特殊土路基加固處理實(shí)例

      文章來(lái)源:加固改造網(wǎng)  添加人:admin  添加時(shí)間:2010-9-2 10:10:46

      1 概述

      廣州黃洲大橋,是位于廣州城區中心跨越珠江的V型剛構連續組合箱梁之特大型橋梁,其南北連接引道(K0+000—K0+850和K1+820—K2+605)共計長(cháng)1635m范圍,全部為需要進(jìn)行特殊加固處理的軟彈土路基。路基填土高度為0—1.73m,部分路段挖土深0.35m。路基上部分為素填土,中部為海相中砂、粉砂且局部夾雜腐植土,下部埋深4.53—10.42m范圍是海相淤泥質(zhì)土,以睛為亞粘土、亞粘土。

      本工作是城區開(kāi)放式快速主干線(xiàn),設計車(chē)速60km/h,設計荷載為汽車(chē)超-20級,驗算荷載掛車(chē)-120,標準軸載BZZ-100,路面設計年限15。要求采用重型擊實(shí)試驗嚴格控制壓實(shí)度。由于是廣州市政府重點(diǎn)工程,工期十分緊奏。另外地城區中心的珠江邊畔施工,碎石等地材水運便利,但環(huán)保問(wèn)題應當引起重視。道路施工前必須進(jìn)行軟土路基的特殊加固處理。

      2 實(shí)施方案比選

      根據現場(chǎng)地質(zhì)情況,考慮其他同類(lèi)工程的成功經(jīng)驗,結合工期、經(jīng)濟和環(huán)保等因素,共提出砂樁、粉噴樁和振中碎石樁三種比選方案,全面考慮,綜合比較,以期采用最佳方案。

      砂樁對于松散砂土加固,能夠起到擠密、排水、增加砂土抗液化能力的作用,對于主要為軟弱粘性土的軟土地基,由于粘性土的滲透性較小,靈敏度又大,使用砂樁,成樁過(guò)程中擠密效果不是很理想,甚至有可能破壞原土天然結構,降低抗剪強度,如果不預壓,施工后仍會(huì )有較大沉降,而快速城市道路基對沉降要求很?chē)栏,顯然本項目采用砂樁不合理。

      振沖碎石樁和粉噴樁,作為比較有效比較成熟的加固飽和粘土的常用方法,在廣州地區普通使用,各有其優(yōu)缺點(diǎn)。粉噴樁將固化劑和原地基軟土就地攪拌混合,因而最大限度地利用了原土,并且施工時(shí)無(wú)震動(dòng),無(wú)噪聲音,無(wú)污染,比羅適合在市區和密集建筑群中實(shí)施,同時(shí)也比較符合國家環(huán)保法規要求。但是其設備龐大,施工工藝復雜,質(zhì)量控制難度大,成本造價(jià)較高,特別是不利于趕工期。

      相比而言,振沖碎石樁施工機具簡(jiǎn)單,操作方便,施工速度快,所用碎石成本低廉,可以根據需要“遍地開(kāi)花”同時(shí)實(shí)施。不足之處是,施工會(huì )排放大量污水、污泥造成環(huán)境污染?紤]橋址兩端淤泥和淤泥質(zhì)土強度差異較大,標貫擊數為1—6,碎石樁正好可以起到置換作用。盡管由于振動(dòng)、擠壓和擾動(dòng)等原因,會(huì )導致加固初期原地基土的強度降低,但是制樁完后,地基土結構強度將逐漸提高,達到理想加固效果。

      通過(guò)全面綜合比較,不難看出振沖碎石樁有明顯的經(jīng)濟效益和技術(shù)優(yōu)勢,尤其能滿(mǎn)足工期要求,因此本工程全部采用振沖碎石樁施工方案。樁徑為Ф800mm,呈現梅花狀等邊三角形布置,樁間距1.8m.樁長(cháng)穿過(guò)軟弱土層,樁底置于持力層內0.3—0.5m.

      3 施工要求和技術(shù)措施

      采用30臺30kwZCQ—30型振沖器,南北引道分別從兩端向中間平行推進(jìn),嚴格按

      照如下程序進(jìn)行:整平地面—振沖器就位對中—成孔—清孔—加料振密—關(guān)機停

      止—振沖器就位。振沖器噴水中心偏聽(tīng)偏差小于50mm,水壓控制為

      400—600Kpa,密實(shí)電流50A以上,填料理論孔體充盈系數β為1.2---1.5。必須

      完全滿(mǎn)足密實(shí)電流、填料量和留振時(shí)間三方面規定,尤應保證樁底頂質(zhì)量。

      碎石必須是不風(fēng)化石塊,料徑20---80mm,含泥量小于5%,碎石墊層厚0.5m,

      污水污泥應當及時(shí)處理,盡量減小環(huán)境污染。

      4 質(zhì)量檢驗和沉降觀(guān)測

      施工時(shí)隨時(shí)對樁數、孔徑、填料量、制樁時(shí)間,以及成孔電流、密實(shí)電流和留振

      時(shí)間進(jìn)行嚴格檢查監督,施工完成一個(gè)月以后再通過(guò)載荷試驗和動(dòng)力觸探手段,

      檢測單樁復合地基載力。具體方法是,每200—400根樁隨機抽取一根,總數不

      小于3根,抽樣須有代表性。樁位水平偏差小于15cm,樁經(jīng)、樁長(cháng)和碎石量均

      大于干設計要求,垂直度偏差小于1.5%。

      施工中對道路外緣進(jìn)行沉降觀(guān)測,工程竣工后,再進(jìn)行沉降和側向位移觀(guān)測,每

      段選擇6個(gè)長(cháng)期觀(guān)測點(diǎn),觀(guān)察其總沉降量是否小于設計值,以檢驗最終的實(shí)際加

      固效果。

      檢測結果表明,經(jīng)過(guò)振沖碎石樁加固處理后,復合地基承載力最低值達到

      149.8Kpa,最終沉降最為9.7cm。質(zhì)量檢驗和沉降觀(guān)測結果符合設計和規范要求

      指標,加固效果甚為理想。



    聯(lián)系人:王先生 手機:13412664147
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